记录:关于88-4的水泥塞施工
前言:
井队钻遇裂缝,发生了漏失,尝试了随堵无效,目前为止打了3次水泥塞,第3次完开环空液面仍然未在井口,很可能还会打第4次
施工过程的不同之处:
1.在第一次注塞的时候在先导泥浆之前打入了桥浆,桥浆和水泥浆的配合没有起到搭桥和堵漏的效果,如果不去刨开漏点,循环是可以在排量不大的情况下建立循环(仍然有漏失),但一刨开就会失返。
2.为了使下去的水泥尽可能快的凝固,想要缩短水泥的稠化时间,按挤注施工进行注水泥塞作业。但漏点虽然刨开会失返,但起钻后,再吊灌胶液,灌入100m3以上可以把环空灌满,且试挤又挤不进去。因此,缩短稠化时间就成了很大的风险,因为要把大量的水泥浆打完,水泥浆才到达漏层,如果水泥浆刚进去几方漏层就封门,剩下大量的水泥浆在钻具内,想大排量循环出来或者起钻,水泥浆的稠化时间都是不够的。因此,必须按预装法的稠化时间来对施工进行考虑,如果出现挤不进去的情况,可以马上改为预装,给起钻留够时间。且施工前若按挤注进行考虑,必须下钻到漏点进行充分循环,将漏点处的堵漏材料充分循环出来,尽量防止注浆过程封门的情况出现。这样的考虑虽然稳妥,但是延长了稠化时间,无法让水泥浆下去后尽快凝固,也可能是多次注水泥塞仍不能封住的原因之一。
3.水泥浆与泥浆7:3直接接触,污染实验只做了60min就100BC了。由于井队的胶液不够,环空一直无法吊灌满(空高在500m左右),所以存在一个无法解决分风险:先导浆和隔离液入井后,会全部漏进地层(因为施工时井内处于失返状态,打进去的东西下去后不会朝上走,哪怕大排量注入,地层基本能吃下,在第三次打水泥塞的时候,前期注先导浆,隔离液,药水后专门打了空高,基本上没变化),这样一来,如果水泥浆下去封门了,后面的水泥浆就会从环空往上走,往上走就会直接接触到在环空的泥浆,而污染实验,直接接触又只有60min,存在水泥浆上去把钻杆抱住,起不了钻的风险。
4.由于环空一直有500m空高(考虑不会封门,所有打下去的东西都漏进漏层),所以替量结束后,管内外自动找平,管内的泥浆会往下走500m,至管内外液面高度一致。这样一来,预留的水泥塞面就会被往下推走500*10.83(钻具内容积)/1000=5.4m3的量,所以施工时考虑了减少这一部分替浆量,可以使水泥浆少往下走一点。风险也是有的,就是这一段是属于最上面和隔离液接触的一层水泥浆,排量不大的情况下混窜肯定比较严重了,水泥浆的稠化时间会受到何种影响是不好判断的。
总结:
1.这类水泥塞无法单独的从预装和挤注来进行考虑,必须在施工过程中随时进行判断
2.考虑到安全,必须把水泥浆稠化时间按预装进行做,否则一旦封门,无备用方案
3.并没有解决封门后水泥浆往上走的问题,一旦往上走和环空泥浆直接接触,60min的时间并不足以起出水泥面
4.该地层存在刨开失返,起钻试挤又挤不开的特点,判断是堵漏材料未充分循环出来,一起钻,抽汲压力使得堵漏材料重新封门,所以反复出现刨开失返,起钻试挤挤不开的情况,施工前需要充分循环来暴露漏层
前言:
井队钻遇裂缝,发生了漏失,尝试了随堵无效,目前为止打了3次水泥塞,第3次完开环空液面仍然未在井口,很可能还会打第4次
施工过程的不同之处:
1.在第一次注塞的时候在先导泥浆之前打入了桥浆,桥浆和水泥浆的配合没有起到搭桥和堵漏的效果,如果不去刨开漏点,循环是可以在排量不大的情况下建立循环(仍然有漏失),但一刨开就会失返。
2.为了使下去的水泥尽可能快的凝固,想要缩短水泥的稠化时间,按挤注施工进行注水泥塞作业。但漏点虽然刨开会失返,但起钻后,再吊灌胶液,灌入100m3以上可以把环空灌满,且试挤又挤不进去。因此,缩短稠化时间就成了很大的风险,因为要把大量的水泥浆打完,水泥浆才到达漏层,如果水泥浆刚进去几方漏层就封门,剩下大量的水泥浆在钻具内,想大排量循环出来或者起钻,水泥浆的稠化时间都是不够的。因此,必须按预装法的稠化时间来对施工进行考虑,如果出现挤不进去的情况,可以马上改为预装,给起钻留够时间。且施工前若按挤注进行考虑,必须下钻到漏点进行充分循环,将漏点处的堵漏材料充分循环出来,尽量防止注浆过程封门的情况出现。这样的考虑虽然稳妥,但是延长了稠化时间,无法让水泥浆下去后尽快凝固,也可能是多次注水泥塞仍不能封住的原因之一。
3.水泥浆与泥浆7:3直接接触,污染实验只做了60min就100BC了。由于井队的胶液不够,环空一直无法吊灌满(空高在500m左右),所以存在一个无法解决分风险:先导浆和隔离液入井后,会全部漏进地层(因为施工时井内处于失返状态,打进去的东西下去后不会朝上走,哪怕大排量注入,地层基本能吃下,在第三次打水泥塞的时候,前期注先导浆,隔离液,药水后专门打了空高,基本上没变化),这样一来,如果水泥浆下去封门了,后面的水泥浆就会从环空往上走,往上走就会直接接触到在环空的泥浆,而污染实验,直接接触又只有60min,存在水泥浆上去把钻杆抱住,起不了钻的风险。
4.由于环空一直有500m空高(考虑不会封门,所有打下去的东西都漏进漏层),所以替量结束后,管内外自动找平,管内的泥浆会往下走500m,至管内外液面高度一致。这样一来,预留的水泥塞面就会被往下推走500*10.83(钻具内容积)/1000=5.4m3的量,所以施工时考虑了减少这一部分替浆量,可以使水泥浆少往下走一点。风险也是有的,就是这一段是属于最上面和隔离液接触的一层水泥浆,排量不大的情况下混窜肯定比较严重了,水泥浆的稠化时间会受到何种影响是不好判断的。
总结:
1.这类水泥塞无法单独的从预装和挤注来进行考虑,必须在施工过程中随时进行判断
2.考虑到安全,必须把水泥浆稠化时间按预装进行做,否则一旦封门,无备用方案
3.并没有解决封门后水泥浆往上走的问题,一旦往上走和环空泥浆直接接触,60min的时间并不足以起出水泥面
4.该地层存在刨开失返,起钻试挤又挤不开的特点,判断是堵漏材料未充分循环出来,一起钻,抽汲压力使得堵漏材料重新封门,所以反复出现刨开失返,起钻试挤挤不开的情况,施工前需要充分循环来暴露漏层